安居煤礦牢固樹立“節能減排”“節約創效”理念,通過開展創新創效、挖潛增效等行動,積極尋找節約點,堵住浪費點,其中僅壓風機斷油保護裝置進行技術改造再創新一項內容,就為企業節約了10萬元。
據了解,安居煤礦現有四臺壓風設備,壓風機斷油保護試驗,需經中間商聯系廠家反饋一組隨機密碼后才可進行試驗,且隨機密碼時效只有15分鐘,給斷油保護試驗帶來很多不便,也大大增加維修工作量。“想要解決此難題需要對聯控柜和工控機進行升級更換,目前集團兄弟礦井中還沒有實現現場試驗。”運轉工區工區副區長宋士強介紹說。
為破解難題,該工區技術人員自行對壓風機斷油項目進行了先期改造,沒想到后續問題接踵而來。原來,該壓風機的量程與壓風機運行溫度在加設保護后,一定程度上干擾了壓風機安全穩定運行。經與廠家維保人員溝通,想要實現現場試驗投入須10余萬元,而且設備部件需要預制,周期長,安裝至少需要一個多月。
“10萬元不是個小數目呀!”為節約資金,該礦運轉工區立即成立技術攻關小組,對斷油保護裝置進行技術改造再創新。為從根本上解決壓風機斷油保護試驗問題,小組成員集思廣益,積極查閱技術參數,在原廠家技術基礎上,突破了壓風機控制數據格式、開啟方式代碼、電壓等級不統一的困難,通過自主攻關創新制定了統一的通訊協議,順利攻克了壓風機聯控柜和工控機編寫升級程序難題,比原定計劃提前十余天完成斷油保護設備改造,有效解決了斷油保護試驗難題。
“我們通過一系列技術創新及技術改造,不僅提升了礦井壓風維修工作效率,也為礦節約了成本,以智能運轉、提質增效、服務礦山為強大動力助力集團高質量發展。”運轉工區維修工祁茂濤說。
文丨楊永芳 圖丨姚瑤(安居煤礦)