11月21日,朱家峁煤礦首套快掘機組正式開機,自投用以來,通過優化施工工序、改進支護方式、嚴抓勞動組織、注重現場寫實,按下快速掘進“加速鍵”,半煤巖巷道日進尺突破30米大關,12月份生產時間僅26天,即創造613米喜人成績,打破了朱家峁煤礦半煤巖巷道月進尺記錄。
快掘機組投入使用初期面臨各種問題考驗,比如職工操作熟練度低、配合還不默契,為快速解決問題,礦相關業務科室不等不靠,主動作為,制定一系列保障措施,持續優化生產組織與生產系統,跑出了快速掘進“加速度”。
針對錨固劑凝固速度慢的問題,業務科室調研購置應用了快速錨固劑,將錨桿錨固速度由1min縮短至30s,有效提高了錨桿施工效率;在巷道兩幫增加兩組幫中線,綜掘機司機每個循環均對幫部中線進行校驗,有效降低了跑線概率,工程質量顯著提升;將支護錨網規格由2.8*1.1m優化為3.1*1.1m,更好地適應了巷道的斷面,解決了肩窩空頂的安全隱患,提高了幫部的掛網效率。
在此基礎上,通防科還制訂了二盤區回風巷綜合防塵治理方案,在機載除塵風機、泡沫降塵裝置的基礎上,另外增設一組實施除塵風機于機身側面,生產期間兩臺除塵風機同時開啟,配合泡沫降塵裝置,可以有效降低迎頭粉塵濃度。與此同時,根據快掘機組截割部位寬度,增設了快掘機組外噴霧裝置,能夠覆蓋整個截割部位,并對噴角進行了優化,從而實現了“噴灑+泡沫降塵+風機降塵”的三位一體防治措施,從而達到減少揚塵、改善現場工作環境的目的。
為提高職工之間配合默契程度,綜掘工區根據生產班每名職工性格特點、身體狀況和操作工序熟練程度等情況,在支護施工工序上找出最佳搭檔,形成最默契的施工組合。在現場作業中,職工逐漸發現,機載液壓支護臂操作方便,無需來回抬扛錨桿鉆機及拉移風水管路即可實現錨桿施工,且不用頂水作業,省去了人工扶鉆工序,支護操作更加方便快捷。快掘機組施工截割一次成巷,沒有舌根,現場巷道觀感度明顯提升,工程質量顯著提高,達到了“安全互保”、“品質互補”、“工效同步”的良好局面,受到了廣大職工的一致好評。
目前,快掘機組生產效率提高勢頭不減,逐步實現了掘進“快(掘進效率提升)、降(降低勞動強度)、平(掘支平行作業)、安(安全程度提升)、優(工程質量優良)”的良好局面,全面提升掘進裝備的總體水平,實現“裝備強安、智能掘進”的目標,使礦井正穩步向更先進、更智能的方向發展。