化工分公司為落實魯泰煤業八項措施,結合公司近期開展的“修舊利廢 降本增效”活動,公司上下響應號召,以實際行動開展修舊利廢活動。
化工分公司機修車間自主設計制作拆裝軸承的液壓設備,有效地降低了工人的勞動強度。
隨著一期設備的老化和二期的大型設備的開車,維修更換軸承的頻率越來越高,平常在更換小設備的軸承時用液壓拉馬還可以,可是在拆換一些大的設備軸承時,液壓拉馬就無能為力了,這樣既保證不了維修質量,還增加了工人的勞動強度。在這種情況下,公司自主設計,在工段和班組的大力配合下,制作了三臺液壓設備,設備完全是用廢鋼板,廢槽鋼,及壓濾機的廢舊液壓組件制作而成,經過一段時間的試用,效果非常明顯,既提高了工作效率,也減輕了工人的勞動強度。
燒堿車間壓縮氫工段員工利用工作空閑把維修中拆下的舊閥座、閥片進行了精細打磨,修復20余件,修復壓罩用鋼板臺鉗擠壓閥5件,為公司節約成本約五千元。此外,因壓縮機一至四級的壓罩和閥座在拆卸時沒有專用工具,員工還自制了三套簡易好使的工具,在檢修中起到了良好的作用。
熱電公司目前四爐四機運行,一期5臺鍋爐,3臺運行,2臺備用,備用鍋爐引風機出口插板密封不嚴,煙道正壓致使煙氣倒流,倒流的煙氣攜帶酸、水汽等腐蝕物,引起煙道、電除塵、鍋爐爐膛及內部部件腐蝕。為了防止煙氣腐蝕發生,目前備用鍋爐也不得不開啟引風機把倒流的煙氣排入水平煙道,造成了大量的電能損失,同時引風機也無法計劃檢修。
公司決定對其缺陷進行技改。在熱電公司王允來總經理的組織下,成立專題小組實施改造工作。自己設計、自己施工,除了購買主要的材料,其余利用廢舊材料制作。首先對3號爐引風機出口煙道加裝隔離盲板,杜絕了倒流的煙氣對鍋爐的腐蝕。技改后試用,效果良好,煙氣不再倒流。杜絕了電能的損失,按一臺引風機空運行實際消耗的電能約51kw/h,兩臺爐的消耗電能為51*2=102 kw/h .一天消耗的電能為102*24=2448 kw/h,一年按運行340天計算,消耗的電能為2448*340=832320 kw/h。發電成本按0.5元計算,則一年直接損失為832320*0.5=41.62萬元,另外,還帶來鍋爐、風機等設備腐蝕以及運行方式的限制。技改后僅一臺鍋爐每年可為公司節約20多萬元。
在得知化工分公司建設剩余部門廢舊管材后,員工們積極行動起來,走遍化工園區每一個角落,及時將廢舊材料收納整理,工人們統計廢舊管材數量型號,開動腦筋,根據專業特點組織進行技術攻關,去除管材外已經發生變形腐蝕的泡沫塑料做成電纜穿線管、排水管等;為方便煤矸石的輸送,工人們將平時用過的廢舊鋼材螺絲釘等材料加工制做了運輸矸石架,變廢為寶。
據統計,此次修舊利廢共節省各種型號的硅鋼管600多米、不銹鋼管100多米、槽鋼1100米,合計價值達30余萬元。
(金威煤電 趙廣燦 孟海軍 夏傳友 車穎)
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