2016年,運河煤礦洗煤廠立足于煤炭市場前沿,緊緊圍繞“提高洗煤效益、優化洗煤工藝”重點工作,通過一系列小改小革、技術創新、修舊利廢等措施,圓滿完成了各項目標任務,取得了豐碩的經濟效益。
瞄準制約點重點解決助推效益增長
墜坨式皮帶漲緊裝置優化改造。改造后,皮帶由墜坨式漲緊裝置改造為機尾滑車式緩沖漲緊,設備故障率大幅度降低,一次性節省3個DN400改向滾筒,年節省材料費用近0.6萬元。自動采樣裝置設計與應用。由礦機電科設計,洗煤廠安裝調試,通過實踐運行,在提高煤質化驗工作效率,降低職工勞動強度的同時,采樣精度也得到了提升。精煤離心機“丁”字型掃煤器設計與應用。“丁”字型掃煤器安裝使用后,將粘附在篩籃固定架殼體周邊的細粒煤泥清理干凈,篩籃架連接螺栓及保護帽的使用壽命延長近2個月,每年節省材料費用近0.2萬元。精煤磁尾管道倒“U”型結構設計與應用。通過此次改造,徹底解決了因設備停止運行,部分物料回流堵塞管道、入料泵的難題,既保證了正常生產,同時又減輕了人工拆卸疏通入料泵、管道帶來的勞動強度。
以技術創新促進效益提升
選前脫泥系統成功投入使用。該礦洗煤廠選前脫泥系統2016年9月份正式投入運行后,原煤小時入洗量由160噸/小時提高至190-200噸/小時,介質消耗由
修舊利廢嚴考核,內部挖潛降成本
為最大限度減少材料消耗,降低洗煤成本,洗煤廠本著“努力為企業掙錢,努力為企業省錢”的原則,深挖修舊利廢潛力,最大限度對廢舊物資進行回收利用,減少新材料投入,取得了較好的效果。其中,精煤弧形篩舊篩板拼接使用至中矸石弧形篩,每年減少篩板投入2-3塊;離心機篩籃修復再使用,可延長使用壽命1個月,利用廢舊材料加工脫介篩噴頭等項目,年節省材料費用2萬余元。
真抓實干齊動手 精打細算省開支
為適應當前煤炭市場行情,牢固樹立長期過緊日子、苦日子的思想,該礦洗煤廠針對部分設備老化嚴重,重點工程,需要申請外委施工的項目,及時轉變思路,自己動手,能自己干的不讓外委干,能自己施工的不讓外委施工,為企業節省每一筆外委施工費用。其中,自主承接的煤流斗提機滑道和機頭更換,原煤上倉原煤分級篩拆裝,煤倉照明燈安裝等任務,為企業節省外委施工費用4萬余元。
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