近日,金源煤礦加工制作煤場分篩裝置如期完成,有效解決了落地煤無法分選的問題,保障了煤場正常發運,該裝置全部利用廢料加工而成,為礦節約成本近10萬元。
由于近期煤炭市場出現波動,煤場落地煤存量加大,必須加大各煤種的分選、分儲,保障煤質達標,提升銷售能力。煤場原有震動篩使用時間較長,篩面篩板破敗不堪,銹蝕嚴重,多次維修,早已不能發揮效能。該礦負責人林衛國帶領煤質運銷分部、機修廠負責人召開工作現場會,要求機修廠在15天內重新加工一部新的分篩裝置。
機修廠領到“軍令狀”,一時犯了愁。加工這樣的“大家伙”,必須提前提報鋼板、工字鋼、槽鋼、圓鋼等原材料采購計劃,采用傳統焊接工藝,光焊點就達1000個,既增加材料消耗,又浪費人力和時間成本。為確保按時完成加工任務,機修廠積極籌措想辦法到礦區西院廢料堆淘寶。終于,在廢料堆里篩選出兩塊前期技能改造淘汰的震動篩板。
機修廠迅速組織人員設計圖紙,丈量尺寸,挑選工字鋼、鋼板下腳料,加工制作篩腿、底座,經過氣割、電焊工藝,不到7天,一部新的煤場分篩便加工落成。相對于原分篩裝置,新篩板長5米,寬4米,篩孔采用整塊10mm厚鋼板沖壓而成,沒有一點焊接工藝,且抗振強度要遠遠大于自行焊接篩孔。該項加工制作大大減少了材料支出,節約了人工成本,盤活了閑置資產。
據悉,金源煤礦自接管以來,持續開展了多種形式的節支降耗工作,取得實效。下一步,金源煤礦將材料費用控制納入區隊績效考核管理體系,不斷提高廣大干部職工的節約意識,算賬意識,成本意識。
■ 金源煤礦 岳宗英
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