霄云煤礦皮帶工區自制自動噴霧裝置獲好評
為降低皮帶巷內粉塵濃度,改善現場工作環境,近日,針對霄云煤礦皮帶工區使用皮帶機落煤點噴霧多為手動球閥式現狀,使用過程中司機需在輸送機開、停機時手動打開、停止噴霧來進行降塵處理,此種方法費事費力且造成水資源浪費比較嚴重。
根據《煤礦安全規程》中煤倉及溜煤眼的放煤口、裝載點等必須安設供水防塵裝置的規定,根據現場實際情況,該工區共需要安裝防塵裝置共計7套。圍繞開篇所講傳統防塵裝置的弊端,本著修舊利廢,節支降耗的原則,該工區維修人員充分利用日常回收的廢舊皮帶機跑偏保護,通過修復跑偏保護本體,將原有轉桿更換為長50cm、寬7cm的皮帶,延長其觸發力臂桿;跑偏保護外接127V電源與灑水電磁閥連接,在灑水電磁閥兩端焊接ф10的快速接頭,一端連接供水管路,另一端連接5聯噴頭噴霧裝置。
該裝置的工作原理是利用落煤來控制自動噴霧的力臂動作,進而實現自動噴霧。當皮帶上有煤時,落煤推動皮帶力臂桿,實現跑偏保護動作,觸發電磁閥動作,實現噴霧;皮帶上無煤時跑偏保護無動作,電磁閥無動作,實現噴霧關閉。該裝置投用后,經現場確認不僅霧化效果好,噴霧覆蓋率廣,而且杜絕了因人員失誤忘記關閥門造成水的浪費和流水進煤倉,影響煤質的現象。據初步估算,僅此一項皮帶工區每年可節約用水3000多方,而且保障了煤質。
通過現場使用證明,該工區自主設計并制作的該款自動噴霧裝置存在結構簡單、制作方便,能有效降低煤塵,改善工作環境,提高煤質的諸多優點,真正實現了節水、節人力可在該礦大面積推廣使用。
▇霄云煤礦 甄成科
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