近日,義橋煤礦洗煤廠主洗車間采用三項措施,解決了長期困擾無壓三產品矸石段“堵”的頑癥。
據了解,在長期生產運行中,流經無壓三產品旋流器的矸石經常出現“堵”現象,堵塞停機后,矸石、中煤、精煤分離紊亂,精煤篩因煤產品混合流入停止運行,需要下落801精煤皮帶機尾掃煤器,將該時間段所洗煤掃落地面,等生產系統恢復正常運行后再升起掃煤器,重新開始精煤輸送,生產班再組織班組成員清理地面大量散落煤,運送至101給煤機再次入洗,費時費力。
經過長時間觀察、論證,該廠采取三項措施解決這一難題:始終保持無壓三產品頂水壓力不變,確保保持足夠旋流壓力,達到理想旋流效果,避免因壓力不穩造成矸石自重因素淤積管道脖頸處;動篩車間安裝振動篩面分級篩選,減小塊煤顆粒度,加大手選撿拾大塊矸石頻率和淺槽維護保養和檢修力度,確保設備正常運行,減少或杜絕老系統運行幾率;302脫泥篩面厚度適時調整,集控操作員根據原煤煤質變化和緩沖倉位情況調整入洗量,做到末煤和塊煤矸石適度分離。
經過試驗,這一頑癥迎刃而解,極大減輕了職工勞動強度,確保了煤產品質量長期穩定,為提升經濟效益打下基礎。
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