為提高煤礦生產效益,今年以來,金源煤礦洗煤廠積極創新、優化管理,對洗選系統進行全面升級,保障了生產系統穩定運行,提高了工作效率,創造了相當可觀的效益。
“生產”系統巧改造 年創效益千余萬。篩分車間增設破碎機,實現了原煤的完全入洗。為保證原、精煤的輸送量,增加小時入洗量,該廠對207、801、802皮帶驅動裝置進行提速改造,帶速由原來的1.25m/s提為2m/s;改變無壓三產品重介旋流器二段底流口的直徑,將原有的旋流器二段底流口160mm直徑增加至200mm,避免了分選體內卡堵現象的出現。
改變浮選柱的入料情況,保證入選效果。為提高煤泥的脫水效率,滿足增大入洗量的需要,提供合理的入料濃度,該廠增加礦池容量,安設浮選精礦池消泡裝置,提高小時入洗量,兩臺壓濾機全負荷同時運行,保證了煤泥脫水效率,滿足了生產需求。
通過對洗選流程各個環節的優化改造,該廠的小時入洗量由原來設計能力85.23t增加到160t,一年可增加原煤入洗量20余萬噸,增加經濟效益1000余萬元。
“回收”系統巧改造 年收資源七百萬。由于原煤分級篩間隙較大,無法有效回收篩下物,為提高中矸磁尾煤泥的回收率,實現效益最大化,該廠對篩車間進行優化改造,實現了原煤的完全入洗回收。增設破碎機,精細原煤分級篩篩縫間隔,并充分利用原煤內灰低的特點,對中矸磁尾煤泥再次回收,精煤產率提高約2%,年創效可達700余萬元,
“風水”系統巧改造 年省費用三十萬。該廠原供風系統由兩臺45KW水冷壓風機提供,服役時間較長、故障率較高,已不能完全滿足當前生產需求,該廠技術人員利用礦廢舊PVC管從壓風機房引風至該廠生產系統,由廠內部供風改為礦集中供風,既有效降低了用電成本,又實現了全廠供風無人化,大大降低了職工的勞動強度。
該廠原生產用水均來自消防用水,既浪費資源,又加大了生產成本。經技術人員多次現場研究,對污水處理后進行化驗,發現可以達到絮凝、沉淀的效果,符合選煤廠生產用水標準,隨即設計、鋪設管路,由礦污水處理站直通選煤廠,節約了大量的用水成本。
金源煤礦一直堅持安全生產為前提、積極開展改革創新、促進生產提效的原則。隨著煤礦的生產量逐步增大,該礦洗煤廠在保證安全生產的前提下,找尋發展的新思路、新辦法,努力為煤礦創造最大效益。
■金源煤礦 種磊
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