近期,運河煤礦洗煤廠對中煤皮帶進行更換,并首次采用熱硫化工藝處理皮帶接頭。據悉,該礦是集團公司第一家自主對NN尼龍皮帶采取硫化工藝接頭的單位。
該礦洗煤廠自建廠以來,在更換或者檢修皮帶時,一直采用機械釘扣的物理固定模式,這種搭接工藝雖然簡單快速,但是皮帶接頭強度僅為原來的40%—50%,而采用硫化接頭后的皮帶接頭強度能達到80%—90%;另外,機械釘扣接頭會影響掃煤器使用效果,造成底皮帶撒煤較多,不僅給崗位巡查人員增加額外的勞動量,同時,加劇托輥及滾筒的磨損,影響使用壽命。
現如今,隨著科技水平的不斷提高,機械皮帶釘扣的物理固定方法已經越來越少被采用,而是由具有良好粘接強度與力學性能特性的硫化工藝所取代。該礦洗煤廠順應形勢,創新設備檢修管理模式,淘汰落后工藝和方法,推動新工藝和新技術的應用,積極與機電技術部門溝通聯系,引進全套硫化設備,由廠家技術人員現場指導培訓,洗煤廠人員按照流程親自動手實踐操作完成此次項目。
接下來,該礦洗煤廠將以此次硫化接頭為契機,大力開展操作技能培訓練兵活動。并組織人員分批次到主洗車間矸石皮帶處實地學習硫化接頭工藝,現場實踐操作并全面掌握相關流程,為接下來洗煤廠制作皮帶硫化接頭奠定堅實的人才基礎。
█運河煤礦 朱澤建 王秀東
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