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    運河煤礦洗煤廠自制氣泡分離器解難題

    2019-06-24 責任編輯:集團公司

    運河煤礦洗煤廠自制氣泡分離器解難題

    近期,運河煤礦洗煤廠維修工利用舊皮帶、扁鋼、角鐵自制了氣泡分離器,將浮在水面的氣泡與水流隔離開,解決了泡沫浮選過程中殘余泡沫不易沉淀的問題,效果顯著。

    目前,運河煤礦洗煤廠采用的是泡沫浮選,其基本原理是:向礦漿中加入浮選藥劑并攪拌調和,使其與礦物顆粒作用,以擴大不同礦物顆粒間的可浮性差別。調好的礦漿送入浮選槽,攪拌充氣,礦漿中的礦粒與氣泡接觸、碰撞,可浮性好的礦粒選擇性地粘附于氣泡并被攜帶上升成為氣-液-固三相組成的礦化泡沫層,經機械刮取再脫水、干燥成精礦產品,不能浮起的礦物顆粒則作為尾礦排出。

    自浮選車間投入生產后,洗煤廠根據現場情況和原煤煤質,不斷優化洗選系統,及時調整洗選參數,精煤產率較之前有了大幅度提升。但由于浮選過程中加入了起泡物質,加之原煤中含有粘性成分,導致洗煤廠濃縮池、循環水池內含有大量殘余泡沫,泡沫攜帶大量的優質煤,不易沉淀,影響精煤的回收率。

    該廠浮選車間維修班班長祝傳印利用舊皮帶、扁鋼、角鐵自制了一套氣泡攔截設施,將浮在水面的氣泡與水流隔離開,解決了這一難題。

    他將廠里更換下來的舊皮帶,切割成600cm*25cm的長方形,然后用鉚釘把皮帶跟兩根扁鋼鉚在一塊作為“筋骨”, 再每隔一米做一個“F”型支撐架,這樣氣泡分離設施的模型就出來了。濃縮池為圓形,周長65 米,池內的水經內沿進入溢流槽流進循環水池,他量好尺寸,將“F”型支撐架的卡槽寬度與池子內沿的厚度設計為一致。利用三天檢修空余時間,帶領班組成員共做了11個小型氣泡分離器,然后將他們連接到一塊,牢牢地卡在池子內沿上,高度25cm的皮帶,一半在水中,一半在水面。這樣一來,池內的水像往常一樣在溢流,浮在水面的氣泡卻被攔截在了池內,跟隨水流進入循環水池的通道被迫中斷,然后經濃縮機上方的噴淋管道予以破壁消除。

    此舉促進洗煤廠廢水的循環利用,進一步提高精煤回收率,推動洗煤廠進一步增收創效。

    █運河煤礦 郝磊

     


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