運河煤礦自主設計改造注氮機房空壓機冷卻系統
近日,運河煤礦運轉工區自主設計改造的注氮機房空壓機冷卻系統,經過試機運行后效果良好。
該礦注氮機房現有兩組注氮設備,兩組設備同時裝有型號為MAM—800的螺桿空壓機,空壓機為整組設備運轉提供初始動力,所以空壓機正常運行對整組設備尤為重要。兩臺空壓機原冷卻方式為強迫風冷,空壓機正常運行時發熱量大,冷卻效果差,冬季氣溫低時能勉強達到散熱要求,但隨著季節變化,特別是夏季氣溫升高,空壓機運行時間不足五分鐘就將出現超溫停機故障,影響井下注氮效果。
針對這一問題,該礦運轉工區積極組織維修技術人員從設備故障根源入手,根據礦井壓風機房空壓機的冷卻原理、方式,對注氮機房兩臺空壓機冷卻系統進行自主升級改造。改造后的冷卻系統中,新增加了油冷卻器和管路,使用新增加的管路先將原有的油路引入到冷卻器中,經冷卻后再回流到壓縮機中,從而達到冷卻效果。改造后空壓機的正常運行溫度為85℃左右,比原冷卻方式有效降低溫度20℃左右,保證了設備的可靠連續運行。
同時,為達到節支降耗、環保兼顧的目的,新冷卻系統中增加的油冷卻器為壓風機房空壓機換下修復的,節約資金約1500元。使用的冷卻水全部就近取材,來自一墻之隔的生活水處理站,不僅實現了水資源的重復利用,還大大縮短了冷卻管路的長度。
█運河煤礦 劉善設 高健
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