近期,運河煤礦洗煤廠維修人員通過對智能振網弧形篩工藝進行改進,使設備發揮最大效能,精煤產出率提升了近5.7% ,創造了可觀的經濟效益。
洗煤廠主洗車間四樓有一臺智能振網弧形篩,其工作原理是經五樓FBS末精煤泥分選系統溢流出的料漿進入弧形篩給料箱,然后料漿以一定的速度從弧形篩上方給入篩面,在離心力和重力的共同作用下,料漿層緊貼篩面運動;當料漿層由一根篩條流向另一根篩條時,每根篩條的邊棱都對料漿層產生切割作用。被切割的這部分料漿,經篩縫排出,成為篩下產物;未被切割的那部分料漿則越過篩條,成為篩上產物。
該廠維修人員通過觀察,決定通過延長出料擋板的長度,改變料漿給入篩面的切線方向,使設備發揮其最大效能。經測量給料箱出料端與篩面的距離,在保證出料順暢、不積料的情況下,維修人員在四個給料箱出口分別焊接了一塊尺寸為40mm*850mm的長條不銹鋼板。這樣一來,雖然出口擋板的長度僅增加了40mm,但切線方向卻明顯改變,料漿在篩面上的運動距離增加了20cm以上。
通過開機生產過程中的動態觀察,振網弧形篩的篩分效果明顯提升;脫水效果顯著增強。
█運河煤礦 劉太增 郝磊
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