陽城煤電1315工作面因大傾角雙傾斜布置給現場機電管理、頂板管理帶來了極大挑戰,為實現順利推進,該礦多方研討、緊盯現場、反復嘗試,最終順利實現試生產。
整合優勢破解掘進難題
“1315工作面因布置的特殊性,相較以往工作面在現場掘進、安裝及回采方面均存在很大挑戰。”該礦生產科科長馬新偉介紹到。
大傾角上山托頂煤掘進一直是困擾煤礦巷道掘進中的難點和制約點,同時該巷道掘進期間還受沖擊地壓、頂底板砂巖水的威脅,為提高掘進效率,該礦通過調整施工工藝、優化支護方式、提高互創條件力度,有效破解了大傾角上山托頂煤掘進的各項難題,為后期安裝爭取了時間。
此外,為進一步提高資源回收率,1315工作面設計之初大膽采用順槽大傾角上山掘進,可將區域資源回收率由65%提高至83%,多回收煤炭資源10萬噸,創效5000余萬元。
精準施工破解安裝難題
受疫情影響,工作面比預期交付晚了半個月,為加快安裝進度,該礦果斷引入安裝隊伍施工,安裝過程中,該礦突破傳統思維模式,集中優勢力量化繁為簡、精準施工,在軌順采用雙導向輪提升運輸,提高運輸效率。針對切眼變坡點處坡度較大,支架調設困難的現狀,大膽采用了兩臺穩車配合緩慢調架的方式,確保了切眼支架安裝順利。
通過廣大職工努力,創造了工期最緊張、安裝戰線最長、運輸系統最復雜、俯采角度最大、輔助設備最多、技術要求最高“六個之最”,工期還提前了一周,有效緩解了生產壓力。
超前預控破解回采難題
因地質構造影響,切眼部分地段留有底煤,給初采帶來了很大的困難。該礦多措并舉將工作面角度在三個循環內由+10°變為-20°,既有效提高了資源回收率,又保證支架拉移后呈俯采角度。
鑒于皮帶順槽運輸角度大、安全管理難度大的現狀,為確保回采期間皮帶運行穩定可靠,對該工作面采用煜泰變頻皮帶機,有效解決了大坡度下山25°皮帶運行不穩定及灑煤問題。
■陽城煤電 董桂鋒 郭克家
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