近期,運河煤礦洗煤廠對濃縮機電控系統進行技術改造,實現濃縮機與輔助消泡水泵同步啟停,徹底解決了主洗車間壓濾煤泥工作前后,人員往返濃縮機啟停消泡潛水泵的麻煩。
自浮選尾礦水進入洗選主煤泥水管道后,殘留在水中的藥劑驅使煤泥水中的高灰細煤顆粒疏水性進一步提高,最終以泡沫的形式漂浮在濃縮池表面,如果不及時消除,將會影響精煤產品質量和洗煤用水水質。對此,該礦洗煤廠在濃縮機機體外沿安裝了一套自循環消泡裝置。為了最大限度的降低電耗,延長消泡水泵的使用壽命,洗煤廠規定,當主洗車間準備壓濾煤泥時,集控室聯系專人到濃縮機上開啟消泡水泵,等煤泥壓濾結束后,集控室再聯系專人停止消泡水泵。
時間一長,特別是生產緊張的情況下,人員每天多頻次往返濃縮機逐漸變成了一個困擾生產的大麻煩。意識到這一點,洗煤廠維修電工主動出擊,根據現場實際,制定出一套最適合現場的解決方案,在濃縮機電控系統基礎上,再加一套控制裝置,使其繼電器與濃縮機主接觸器并聯在一起,消泡水泵電源接在繼電器常開觸點上。這樣一來,當濃縮機主接觸器吸合時,繼電器隨之吸合,其常開觸點閉合,消泡水泵運行;當濃縮機停止運行時,主接觸器斷開,繼電器隨之斷開,消泡水泵停止。
此次電控技改,在顯著減少工人勞動量的同時,也大大減少了人員往返濃縮池可能出現的滑跌等風險;另外,消泡水泵與濃縮機同啟同停,從根本上減少了消泡水泵的無謂電耗,能夠最大限度的延長水泵的使用壽命,技改成效顯著。
█運河煤礦 王昭良 王秀東
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