“我們在超高壓壓濾機觸摸屏上只需輕輕點擊卸料控制的按紐,煤流運輸系統的三部皮帶機、破碎機和超高壓壓濾機卸料就實現了‘自動聯動’。此項技術應用不僅簡化繁瑣的操作流程,還極大提高了設備安全運行效率。”義橋煤礦洗煤廠副廠長劉占說。
據了解,系統改造前,超高壓壓濾機卸煤餅時需要現場手動控制各部皮帶、破碎機等設備運行,巡檢人員來回奔波,不僅耗費時間,設備反復運行,也存在勞動效率低、職工體力消耗大、安全風險大的問題,整個生產操控流程自動化水平較低。
針對這一問題,該廠機電技術人員開動腦筋想辦法,積極探索,充分研究超高壓壓濾與現有的集中控制軟件系統,利用智控中心集控操作平臺,自主設計編寫PLC控制程序,將去煤泥化項目中超高壓壓濾機、各部皮帶機及破碎機的運行狀態畫面,集成到洗煤廠智控中心的集中控制系統中,將超高壓壓濾機與煤流系統根據預先設定的程序實現“聯動”運行。同時,該系統具備單臺故障停機時上級設備連鎖自動停機、故障顯示等功能,提高了自動化和智能化運行水平。
目前現場巡檢人員單人操作即可實現整個生產流程的控制,操作更加簡便,設備運行更加高效,極大降低了生產過程中的安全風險,為企業節約技術設計及安裝費30萬元。
文/圖丨王飛(義橋煤礦)
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