連日來,霄云煤礦機修廠以“修舊利廢”作為當前工作的切入點和發力點,自主維修電液控閥組,通過開源節流、降本增效,提升舊件、廢件的利用率,持續降低生產成本,從“指縫”中創出了“大效益”。
據了解,該礦1316工作面部分電液控閥組頻繁使用后出現竄漏液現象,經故障排查,需要更換閥組內的大小閥芯,機修廠電液控維修班迅速開展維修閥芯工作,更換閥芯內的小組件并對每個維修后的閥芯進行逐個試驗,維修合格率在95%以上。據統計,購買一個閥芯需要200元,每天維修閥芯約150個,維修一個閥芯就能夠節約200元,這樣算下來每天就能節約3000余元。
據機修廠負責人張金鐘說,在此之前,該廠的維修人員修復電液控閥組能力并不達標,他們積極組織維修人員到電液控閥組維修地點進行學習,回廠后,結合工作實際,他們設計、升級了專業自動檢修平臺,全面攻克電液控閥組維修技術難點,實現自主維修。
此外,為進一步擴大承修能力,降低電液控閥組故障率,該礦利用“管理人員夜校”、機電例會、專項培訓等多種形式,組織采煤工區、機修廠相關人員40余人,通過理論學習、實踐操作、實景模擬故障排除等方式,進一步豐富作業人員技能知識儲備,快速提高作業人員日常使用維護標準及檢修能力。截至目前,該礦機修廠維修電液控閥組共計58套,累計節約資金162.8萬元。
文/圖丨劉冬(霄云煤礦)
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