霄云煤礦皮帶工區在工作中秉承“科學管理、服務一線、立足本職、勇于創新”的宗旨,充分發揚愛崗敬業、刻苦鉆研的實干精神,激發個人主觀能動性和創造力,大力推動小改小革和技術創新,收到了良好的效果。
亮點一:放倉閘門改造顯成效
皮帶工區負責的膠帶上山三部皮帶目前共有三個煤倉,之前全部采用手動閘門控制,既費時耗力,又容易淤煤,而且遇有大塊矸石時很容易反彈閘門危及操作人員安全。為解決上述問題,皮帶工區創新工作思路,在煤倉下口增設液壓站、液壓油缸,利用液壓系統控制放倉閘門,操作簡單可靠,可充分保證放煤的穩定性、連續性和安全性。此項創新既提高了生產工作效率,又降低了工人的勞動強度,同時對于提高現場文明生產水平也大有幫助。
亮點二:下運皮帶加設擋矸器保安全
膠帶上山三部皮帶全部為下運皮帶,在運輸過程中會有大塊矸石滾落危及行人安全。為徹底解決這一問題,皮帶工區維修人員經過對現場的仔細觀察,反復論證,自主發明設計了擋矸器。該設計是通過龍門架將加工過的鋼板吊掛在皮帶上方,當有大塊矸石或大塊煤滾落撞擊到鋼板時,鋼板可以有效減少其沖擊力,防止其繼續滾落,同時,鋼板通過自重能迅速復位繼續工作。此設計結構簡單、取材方便、造價低廉、效果顯著,應用于下運皮帶運輸過程中,可有效地預防大塊矸石或者大塊煤運輸過程中造成安全事故。
亮點三:分矸器改造保煤質
為保證煤炭質量,提高經濟效益,皮帶工區在210皮帶安裝了分矸器,實現煤與矸石共用一套皮帶的先例。為保證分矸器的高效運行,對原有設計進行了液壓改造,利用液壓站控制油缸的伸縮工作,在運輸原煤時,升起分矸器,在運輸矸石時落下分矸器,把矸石分運至矸石倉。該設計提高了分矸器的穩定性和可控性,能夠最大限度的分運矸石,進而確保原煤質量。
亮點四:廢舊材料再利用,小改革創出大效益
皮帶運輸過程中都要進行噴霧防塵,傳統的噴霧裝置都是利用電磁閥控制,人工進行開關,存在著易損壞、費用高、控制繁瑣等缺點。皮帶工區在根據現場工作環境,利用廢舊注液槍加工制作了機械式自動噴霧,利用煤量的大小來控制噴霧,皮帶上有煤時實現了自動噴霧,皮帶上無煤時實現噴霧自動關閉,真正實現了節水、節電、節人力。經計算,機械式自動噴霧節約的水費、電費及電磁閥自然損壞維護費用,一部皮帶每年就可節約資金一萬余元。按照我礦目前井上下正在使用的19部皮帶計算,每年可為全礦節約資金二十余萬元,真可謂“小改革創出大效益”。
亮點五:一根信號線,解決大問題
膠帶上山的三部下運皮帶的控制方式為單獨控制開停,若前方皮帶非正常停機會導致后方皮帶停機不及時,進而會造成淤煤,嚴重的會損壞設備,影響到正常生產。針對這一問題,皮帶工區創新設計,對原PLC程序稍作改進,通過一根信號電纜,增加一個閉鎖點,實現了兩部皮帶聯鎖控制,當前方皮帶停時,后方皮帶立刻自動停機,當前方皮帶啟動后,后方皮帶才可以進行啟動。這項舉措僅僅通過一根信號電纜,造價不超過500元,但是卻解決了安全生產的大問題,保證了皮帶運輸系統的正常運行。
據統計,皮帶工區自成立以來,全區干部職工群策群力,集思廣益,共獲得各類小改小革、技術創新成果25項,全部應用于現場,有效提高了生產效率,減輕了工人勞動強度,降低了成本消耗。其中,一項在全礦范圍內推廣使用,一項獲得了國家實用型專利證書,目前還有一項技術創新正在申請國家專利。
(霄云煤礦籌建處 劉俊峰)
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