霄云煤礦去煤泥化項目本年度10月底安裝調試完畢試運行,一個月來,累計生產煤泥173板,共計4325噸,煤泥水分降低7-8%,經破碎后進入洗混產品,月度綜合創效達40余萬元,原煤泥處理系統完全停用,取消了煤泥產品及晾曬場地,帶來環保效益雙突破。
該去煤泥化項目的核心是通過對煤泥產品的再加工,達到變廢為寶的目的,既解決了煤泥處置的環保問題,同時提高產品附加值,實現洗選綜合創效。去煤泥化項目采用國內領先的超高壓壓濾機,通過各濾室單獨入料,用特制的100公斤壓榨壓力的高壓泵進行二次壓榨,集傳統壓濾機和干燥設備功能于一體,實現物理作用下的固液分離,將煤泥轉化為可以直接利用的動力煤。這不僅是煤炭洗選加工技術上的新突破,也是集團公司綠色礦山建設、煤炭潔凈生產的里程碑。
該去煤泥化項目投產一個月以來,霄云煤礦重點加強了洗選煤泥水處理系統管理,對系統試運行進行動態調試。針對現場煤泥運輸問題,對下料溜槽進行優化,內襯不銹鋼板,保證了下料的順暢;對煤泥破碎系統進行了改進,吸取扇葉式破碎機易堵的經驗,更改了破碎方式,保證了破碎效果。現場人員多次加班加點,不分晝夜及時優化系統功能,保證了調試進度和效果。系統運行后僅用3天調試時間就順利達產,跑出了霄云速度,體現了廣大干部職工擔當作為、銳意進取的精神。
霄云煤礦去煤泥化項目成功運行,標志著傳統粗放式煤泥晾曬銷售模式的終結,帶來了煤炭潔凈加工利用新的技術突破,洗選過程中污泥橫流已成為歷史。
文/圖丨李襯義 趙君巖(霄云煤礦)