近期,鹿洼煤礦碼頭工區組織人員對犁式卸料器進行了改造,將兩個倉卸料器的控制箱進行了串并連,實現了升1號倉卸料器的同時2號倉卸料器降,升2號倉卸料器的同時1號倉卸料器降。通過改造,崗位人員的工作量大幅度下降,克服了灑煤現象,避免了在計量過程中換倉不及時導致混倉,從而影響計量情況的發生。
據悉,該礦經過碼頭工區運輸的煤炭,通過1至4號皮帶運輸,最后必須經過5號皮帶上方的犁式卸料器阻擋、分流,從而實現裝倉計量,下放到客戶船艙。碼頭工區5號皮帶主要有2個計量倉進行日常計量工作,每個倉配備2個卸料器,兩個倉來回使用,從而確保原煤運輸的連續性。當1號倉滿需要計量時,操作人員需要先升起1號倉的卸料器,然后迅速趕到2號倉卸料器的控制臺放下2號倉卸料器,讓原煤進入2號倉,從而實現1號倉計量工作。因卸料器的控制箱距離較遠,每天工作人員都需要在1號倉控制臺和2號倉控制臺之間來回跑步進行操作,換倉操作不及時就會導致煤炭進入已經計量的倉內,影響計量工作。碼頭工區此次通過對犁式卸料器的改造,實現了1號和2號倉卸料器的自動協同工作,大大提升了碼頭工區的工作效率和煤炭計量的準確性,在實際工作中顯示出了很好的效果。
(鹿洼煤礦 韓宗帥)
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