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    陽城煤電全面加強成本管控淺析

    2014-07-14 責任編輯:集團公司

    嚴考核  重挖潛  節細流  深改革

    陽城煤電全面加強成本管控淺析

     

     

    面對煤炭市場繼續低迷、企業效益全面收縮的大形勢,煤炭企業要適應市場、提高企業競爭力,迫切需要深層次的調整,必須進行內部挖潛、降低成本,因此,全面成本管控已成為煤炭行業整體形勢的要求。

     

    作為集團公司的龍頭企業、利潤支撐點,陽城煤電把全面降低成本作為自覺行動,抓當前,謀長遠,擔責任,細化目標任務,克服各種阻力,突出重點難點,把全面成本管控作為關系企業生存發展的大事來抓,并像抓安全問責一樣嚴格考核獎懲,切實打好全面成本管控攻堅戰,依靠扎實的成本管理基本功,在激烈的市場競爭中求生存、謀發展,保持了企業良好的青春活力。

     

    2013年度原煤完全成本338/噸,比預算降低了53/噸,同期相比降低了26/噸;發電完全成本0.3035/度,比同期下降了70620141-6月份累計煤炭完全成本309.66/噸,同預算相比下降了42.03/噸,累計發電單位完全成本0.30/度,成本管控效果顯著。

     

     

    層層分解  嚴格考核

     

    有壓力,有責任,才有動力,才有拼勁。為切實抓好成本管控,陽城煤電實施提級管理,310,陽城煤電專門召開了2014年工作目標責任狀簽訂會議,礦與所有副總以上領導簽訂了目標管理、成本費用控制目標責任書,礦級領導層面逐個表態發言。陽城煤電把重點工作劃分為五大板塊18條線,通過分線作戰,全面合圍,力爭打造濟礦經濟發展的新高地。

     

    深化全面預算管理,細化成本費用控制。出臺了陽城煤電《細化成本管控考核辦法》,將成本費用目標進一步細化分解到每個單位、歸口管理部門、分管領導,本著誰使用、誰控制、誰把關、誰管理、誰承擔的原則,一級對一級負責,層層控制。

     

    完善月度預警機制,嚴格執行獎懲考核。財務科及時通過費用預警監控表,每月初反饋到各歸口部門、分管領導進行原因分析,定期召開經濟活動分析會,做好費用的歸口控制,并對月度、季度內超預算的,與分管領導、單位負責人等相關管理人員收入掛鉤,并納入到企業四級績效考核中,充分發揮經濟杠桿的制約、督促作用。

     

    緊扣重點  把握關鍵

     

    陽城煤電通過認真分析年度成本情況,找準了成本控制的重點,煤礦方面:變動成本除了工資、福利、五險一金外,最大的項目就是材料費占16%,其次就是勞務費占8.9%;而電廠方面:變動成本中最大的項目就是煤炭消耗,占70%。因此陽城煤電把生產材料費的日常消耗控制、發電機組洗煤副產品的摻燒,作為企業成本控制的關鍵點。

     

    井下工程科學優化設計。陽城煤電不斷尋求更好的設計優化方案,力求以最小的支護成本達到最優的支護效果,加強與科研院校的合作攻關,通過理論分析、外出調研、多點對比等多種形式,選擇合理支護強度,減少巷道修復,提高了巷道掘進速度,進一步降低了巷道支護成本。例如-650m南翼回風大巷實施的優化設計方案,掘進進尺較優化前大幅度提高,支護材料費用單價由12600/米降低到4400/米,勞務費用由18700/米降低到12800/米,僅2013年節省支護材料費用及勞務費用600余萬元。優化后巷道相對巖性較好,大大降低了二次修復量,又節省修復費用600余萬元。2014年及時調整南翼回風大巷巷道掘進坡度,簡化支護方式,變更支護材料,還加快了巷道的施工進度,掘進進尺由40m/月提高到70m/月,掘進煤產量4000余噸,增加經濟效益180余萬元。北三深部猴車下山、1308皮順聯絡巷皮帶機頭、3304工作面軌道順槽等優化設計,累計節省支護材料費用約80萬元。

     

    突出材料消耗的主體責任考核。生產部、機電部加大了生產材料的跟蹤考核力度,嚴格生產材料定額考核,加強現場使用情況的跟蹤監督管理。加強施工現場的技術指導,嚴格按照設計施工,提高施工人員的操作技能,杜絕不合格工程的產生。加強機電設備的日常保養、檢修,提高機電檢修質量,降低設備故障率。加強設備大部件周期管理,建立大部件管理臺賬、設備外修臺賬,提高設備使用壽命和使用周期。

     

    充分利用洗煤副產品,持續降低發電成本。通過加強各煤種消耗日考核、月核算,加大洗煤副產品摻燒力度,2013年洗混煤已經全部用于發電,煤泥摻燒量17多萬噸,洗混煤、煤泥用量同比分別提高了46%25%,同時不斷優化機組運行方式,發電標煤耗同比降低了2.87/度,節約標準煤5000余噸。2014年以來繼續提升煤泥的摻燒比例,還積極啟動實施了煤泥輸送系統改造,項目建成后,發電煤泥消耗量可提升2-3倍,實現煤泥100%摻燒,每年創經濟效益1100余萬元,還延長了鍋爐運行周期,更促進環保達標。

     

    完善流程  精細管理

     

    陽城煤電在實施全面預算管理的基礎上,不斷健全完善經營管理流程,對資金使用管理規定、物資管理制度、人事管理制度進一步修訂完善,進一步堵塞管理漏洞,挖掘管理潛能,從物資的招投標、采購、倉存、回收,到日常經營活動開支,在各個環節都加大了管控力度,推行精細化管理,全方位、全過程降低生產成本。

     

    優化物資采購成本。進一步規范招投標管理,加大物資調研范圍,實地考察,采用約談、重新招標等方式,逐一與供應商積極談判,降低采購價格,今年以來全礦物資超市的100余家供應商下調供貨價格,降價幅度在3%-12%之間,為礦節約采購資金150余萬元。

     

    降低物資庫存成本。嚴格物資計劃平衡控制,嚴格領用率考核,嚴格物資出庫使用再付款的流程,擴大物資超市代儲范圍,充分利用井口新建的材料配件超市,優化材料發放流程,使井口超市真正服務于生產現場,取消了區隊二級庫,避免了常規性材料配件多頭存放,每月節省庫存資金占用20萬元,同時,解放了區隊專職材料員,減少了人工成本。加強升井物料管理,加大物資的回收管理,調劑綜合利用,提高物資的利用率。

     

    加大修舊利廢力度。優化設備維修工藝流程,擴大生產材料修舊利廢范圍,提高循環使用率,嚴格控制設備外修,降低年度外修費用。設備維修能用舊件的不用新件,能單獨更換的不整體更換,利用報廢設備進行拼湊維修。僅工作面回撤支架,全部由外修轉內修,2013年內部維修213架,2014年以來內修140臺,不僅培養鍛煉了支架維修工,更節約外修費350余萬元。目前礦正在加快綜機設備庫建設,下一步將成立綜機、機電設備、采掘設備維修超市,整合各工區專職維修工,建立維修二級市場,精簡各工區維修隊伍,提高維修的專業性,提高設備修復利用率。社會聘請技術人才,提高設備自修水平和能力,減少設備外修量。

     

    嚴控非生產性開支。結合集團規定,陽城煤電制定下發了職務消費管理辦法,嚴格辦公、招待、會議、差旅等費用控制。及時完成超標公務用車的處置工作,抵帳增收40萬元,切實加強車輛日常加油、維修、使用等情況的監督和管理,嚴格節獎超罰措施。今年1-5月份,煤礦非生產性費用比預算下降899萬元,比去年同期下降645萬元。其中招待費比預算降低42萬元,比去年同期降低215萬元;差旅費、辦公費、會議費合計比預算降低35萬元,比去年同期降低82萬元。電廠非生產性費用比預算及同期分別下降143萬元、829萬元。

     

    征集職工智慧降成本。為將降本增效活動推向深入,從更寬領域、更深層次、更新視角和更大力度上提質降耗增效,開展了深化成本管理方案征求活動,明確了15個方面降成本的思路,積極發動職工建言獻策,征集了近200項降本增效方案,礦及時組織進行科學論證,分析方案的可行性、前期投入、取得的效益,最終立項131項目,為全面推進,礦實行項目責任制,由各職能部室牽頭,進一步明確實施方案、責任單位、完成時限,及時跟蹤督導,確保各類降本舉措切實落地生根,發揮作用。

     

    升級改造  降本提質

     

    陽城煤電針對企業現狀,改變思維方式,創新管理思路,不等不靠,主動出擊,做起提升企業產業鏈價值的大文章,在尋求新的利潤增長點方面進行科學定位,借助機電設備升級改造來進一步降本增效,挖掘新的突破口,實現利潤增長方向的轉移。

     

    企業研究確定了23項升級改造項目,專門召開重點項目建設責任落實專題會,實施項目負責制,礦領導掛帥,明確牽頭負責人、責任單位、配合單位,明確時間節點,通過科學論證,全方位考核,加快項目的實施進度,確保早日見效益,通過升級改造力爭每年增效8000萬元。

     

    截止到今年6月底,共有8個項目已經改造完畢:電廠新建脫硝工程項目,氮氧化物達標排放,待驗收后可享受脫硝電價,每年可增收1500萬元;洗煤廠洗選矸石生產工藝技術改造,節約15.5KW刮板輸送機和111KW脫水篩的使用,每年可節約用電10萬度、節約易損件更換費用10萬余元,年可回收洗矸中的沫煤4萬噸,提升洗煤效益1500余萬元;電廠鍋爐空預器低溫段改造,減少了漏風率,提高機組帶負荷能力,降低廠用電率,每年可降低發電成本470萬元;工業冷卻水系統改造,降低廠外地下水消耗,降低水資源費和廠外電費,每年減少發電成本102萬元;循環水泵軸承密封改造,減少潤滑油使用量和降低機組非計劃停運風險,每年減少發電成本66萬元。

     

    深化改革  激發活力

     

    為應對當前面臨的嚴峻形勢,需要通過改革來調動企業干部員工積極性、增強企業發展活力、促進企業的良性發展。陽城煤電適時實施三項改革,有效降低了人工成本,助推內部競爭機制實現了新提升。

     

    一是規范加班管理,取消非生產一線人員加班工資,機關科室和區隊一樣排好輪休,提高了工作效率,保證了職工身心得到充分休息,每年可節約人工成本近500萬元。

     

    二是休產病工傷假、外出上學、借出企業超過四個月以上人員,在假期結束、學業完成或借用期滿需返礦上班者,必須到礦勞動人事科報到,由礦研究后統一進行崗位再分配,有效避免了崗位人員臃腫。

     

    三是開展部分科室人員工作崗位輪換工作,對物資采購科、管理科等部分崗位工作3年及以上人員,按照在崗時間由高到低逐一輪換,以培養出能夠獨擋一面的復合型人才,同時提高企業防范和化解崗位廉政風險的能力。

     

    四是利用精減人員接管部分外包工程,目前已接管了機關辦公樓、采掘辦公樓、公廣綠化的保潔工作,每年節省外包費用達50萬元。

     

    五是加快推進自動化建設來減人增效,通過對地面翻矸機、供水站、壓風機、主井提升機等崗位自動化改造,實現無人值守,減員28人,同時抽調53人支援兄弟礦井建設,每年節省人工成本約500萬元。

     

    六是對全礦部分崗位工資實行包干制,以科技信息中心為試點單位對工資結構進行調整,單位內部制定工作劃分標準,工資與工分掛鉤,多勞多得。待試點成功后將在全礦進行全面推廣,充分利用工資的手段調動廣大職工的工作積極性、學技能的積極性,做到單位部門增人不增資、減人不減薪。

     

    七是創新實施基層管理干部公開推薦選拔,今年上半年有15名職工認可度高、工作能力強的班組長走上管理崗位,進一步提高了干部選拔的公平性、公正性。

     

    近期,礦將繼續加快改革步伐,按照有關規定對患病人員進行退休或內退處理,從而提高職工隊伍的工作戰斗力;井下下料工作實行全礦統管,實行大運輸管理,精簡區隊后勤服務班組配置,提高生產一線工效;機關后勤定崗定員,突出人員精干,減少無效、負效崗位,向一線、二線充實力量,增強一線戰斗力,克服機關臃腫的現象,提高工作效率。

     

    成本管控是陽城煤電管理水平提升、職工思想意識更新的過程,更是提升經濟運行質量、實現穩定發展的堅實基礎。面對持續低迷的煤炭市場,陽城煤電將按照集團“雙增雙節”整體部署,以更大決心、更大力度全力抓好節支降耗,建立比較完善的內部市場化運作體系,形成“降本增效”長效機制,持續抓好成本管控、當好企業管家,實現企業價值最大化,為陽城煤電長遠發展奠定更堅實的基礎。

     

                                                 (陽城煤電  高立群)

     

     

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