今年以來,為了最大限度減少開支,降低檢修費用,發電檢修隊秉持著“節支就是增盈、修舊就是創效”的理念,努力抓好每一個檢修環節,精打細算、群策群力,使節支降耗蔚然成風。
在日常檢修工作中,該隊對設備采取“能修舊不換新,能自修不外修,能加工不外購”的原則。從節水、節電、節油入手,從一個螺絲、一根焊條開始節約,精打細算、節約挖潛,實現材料利用最大化。針對電子間工業空調耗電量大、集控室監視大屏幕運行時間長等情況,檢修人員通過集思廣益,采用“晝運夜停”、“運啟檢停”兩種新模式,即延長了設備壽命,又降低了運行成本。每年可為企業節約資金4萬余元。
在#1機組C修中,檢查發現A給煤機故障,啟動后即跳閘,如不及時處理,運行后將影響機組帶負荷。且給煤機系統曾進行過改造,線路復雜,檢修工作存在一定難度。為了節約時間和外修費用,熱工檢修人員主動承擔起檢修工作。他們查圖紙、找資料,通過更換卡板及試運,先后排除了電源板、輸入信號、頻率、電流轉換卡故障的可能。通過采用恢復給煤機初始線路、重新設定給煤機運行參數等措施,檢修人員一步步縮小故障范圍,消除了啟動缺陷。
該隊還定期組織人員清理檢修工作中換下來的設備和元件,對有用部件和材料進行回收、修復再利用,共自修各類閥門、電機、焊機30臺次;編制各類規格的鋼絲繩共
(陽城煤電 鄒 磊)
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