義橋煤礦洗煤廠鼓勵職工發揮聰明才智,努力改善原有的工藝、設備中存在的缺陷,發明創造了一系列小工具、小技術、小設備,既提高了工作效率,降低了生產成本,確保了安全生產,創造了良好的經濟效益。
原煤中大塊的矸石進入洗選系統,容易造成旋流器堵塞,影響生產,在五樓脫泥篩處篩撿后,通過珩車下放到一樓,需要兩人先用套繩拉住桶身,再慢慢下放,每桶矸石100多公斤,在下放時費時又費力,存在安全隱患。職工劉原春通過反復研究,細心琢磨,在起吊通道的護欄上安裝了一廢棄不用的皮帶平托輥,矸石桶下放過程中,先通過小平車將桶推移到托輥旁,隨后開始起吊,矸石桶隨著托輥的旋轉緩慢起吊,整個過程只需要1人操作,既省時省力,又確保了安全。
主洗五樓粗煤泥分選系統TBS的底流通過¢219普通管道進入一樓中矸磁尾桶,原設計安裝有五個彎頭,在正常運行過程中,煤泥水的沖擊力經常造成彎頭處磨損滴漏,影響生產,且更換彎頭費時費力費材料。為改變這一現狀,機修班長吳德亮根據現場實際,重新規劃線路,重新敷設安裝,新管線縮短了近
主洗三樓604尾煤壓濾機,原設計二次壓榨的¢25的排氣管路,在拉板小車運行過程中,會經常性地掛住壓濾液排水管水嘴,造成塑料排水管水嘴或排氣管被掛斷,流向濃縮池,堵塞或損壞排水泵。針對這種情況,機修班通過觀察研究,制定改造方案,將原先的80個塑料水嘴全部撤掉,更換為
類似以上的“小改造”不勝枚舉,該廠職工堅持把“難題”變“課題”,用實際行動踐行著“降本增效”的承諾,為企業提質增效添磚加瓦。
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