近日,陽城煤電創新思路,對液壓支架前梁、尾梁封車工藝再改進,有效提高了運輸效率及安全系數,為陽城煤電順利完成工作面安裝運輸任務創造了有力的條件。
據悉,由于陽城煤電1310工作面安裝和1309工作面縮面同時進行,設備運輸任務重,平板車周轉緊張。由陽城煤電自行設計,對架前梁、尾梁封車工藝進行再改進。該改造根據支架尾梁和前梁尺寸、重量不同的實際情況,加工兩種不同的封車架。由于前梁較重,使用11#工字鋼為支柱、10mm厚鋼板為底座、銷軸連接板,連接部位加焊加強筋加固,整體高1.6m,可同時封裝三個。尾梁稍輕,使用12#槽鋼為支柱,焊接方銷做連接孔,10mm厚鋼板為底座,四根槽鋼使用角鋼連接加固,整體高1.3m,也可同時封裝三個。封車時找好重心,安裝好封車架,只需將前梁或尾梁逐一碼放整齊,銷軸連接到支柱上,整體掛兩掛鏈子防滑即可完成三架前梁或尾梁的封車。
封車工藝改進后,原來需要三車裝運的物料整合為兩車即可,封車方法也盡量使用直接連接,減少了封車工具的投入,既可以提高現場封車效率,又能減輕運輸壓力、提高運輸效率。經計算,1310安裝40架支架中就能節省6車運輸時間,僅副井和暗斜井的運輸可節省電費400多元。
■ 陽城煤電 李合常
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