近日,陽城煤電創新舉措處理爐側儀用壓縮空氣系統缺陷,打破了原本只能“雙機雙停”才行的多年慣例。在處理完爐側幾個較大壓縮空氣漏點后,就能停運一臺220千瓦空壓機,每年能節約廠用電約190萬度、空壓機維護費用約6萬元,共可實現節約費用70余萬元。
據悉,電廠儀用壓縮空氣系統為單循環系統和全廠公用系統,在任何一臺機組運行的情況下,就無法實行停運。目前電廠設備已投產運行8年多,未停運檢修過儀用壓縮空氣系統,現在爐側儀用壓縮空氣系統漏點增多,漏氣量逐漸增大,這一缺陷深深困擾了發電檢修鍋爐專業的技術人員。
面對此項難題,他們迎難而上,創新維修方法,用1個多月時間進行了現場設計、改造,制定了科學有效的《爐側儀用壓縮空氣停運方案》,通過廠用壓縮空氣倒送儀用壓縮空氣用氣,在不用“雙機雙停”的情況下,對儀用壓縮空氣漏氣缺陷進行全部處理。
爐側儀用壓縮空氣系統缺陷的處理,有效緩解電廠壓縮空氣氣量不足和空壓機運行緊張的問題,保障了公用系統的安全穩定性,還有效降低了生產成本,達到了一舉多得的效果。
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