為扎實推進節支降耗、修舊利廢工作,強化成本控制,深挖內潛,今年以來,安居煤礦大力開展了一系列綜機設備自主維修工作,綜采工作面所有大型減速機全部實現礦內自修。為進一步提高減速機維修標準,保證維修質量,安居煤礦自主設計制造了一套減速機試驗平臺,徹底解決了修復減速機的試機難題,現場應用取得良好效果。
由于綜采減速機配套的電動機電壓等級高,功率大,地面供電系統不具備與其匹配的條件,導致修復后的減速機不能實現地面試機。安居煤礦綜機設備專項維修組成員積極探索,大膽創新,通過自行研究設計,順利完成試驗平臺的加工制造。
該試驗平臺是由多塊鋼板焊接制造,底座使用工字鋼穩固,整體穩定性好,保證減速機試機平穩。試驗平臺兩側通過螺栓分別與電動機和減速機進行固定,設備安裝拆卸方便。中間連接部位采用皮帶作為聯軸器,實現減速機的柔性啟動,同時起到保護電機的作用。利用閑置的絞車電機,接入地面匹配的供電系統,為實驗平臺提供動力,既有效盤活了閑置設備,又減少了新設備投入。
試驗平臺的設計應用,徹底解決了該礦修復減速機的試機難題,進一步提高了設備維修標準和維修質量。下一步,安居煤礦將持續推進綜機設備自修工作,擴大維修范圍,不斷創新,打好節支降耗攻堅戰,努力降低生產成本,提升礦井經濟效益。
■ 安居煤礦 郝學鋒
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。