近日,從安居煤礦傳來捷報,該礦選煤廠重介淺槽排矸系統試運行成功。
安居煤礦選煤廠原動篩車間跳汰機排矸系統始建于2012年,系統工藝已相對落后,動篩跳汰機分選效率較低,設備老化嚴重,故障率高。為更好地深化產銷結合,本著多洗煤、洗好煤的原則,通過多方調研,并與天地科技有限公司和北京華宇工程有限公司等設計院溝通,在集團公司的大力支持下,安居煤礦對原煤系統進行優化改造,新上重介淺槽排矸系統,目標通過改造實現兩班生產。
在系統調試過程中,堅持單機、聯合調試相結合,帶水、帶介、帶煤調試相結合,克服了工期短、職工操作不熟練等諸多困難,狠抓現場管理,完善工藝流程。6月底安裝完成,7月份逐步解決試運行中出現的問題,實現成功運行。
重介淺槽排矸系統改造后,分選效率明顯提高,處理量增加,煤質適應性增強,可較好的達到排矸效果。
重介淺槽分選效率高,處理量大,適應性強。重介淺槽分選精度高,分選效率>98. 5%,矸石帶煤率可降低5%,每年多回收塊煤5000噸,增加效益350萬元。
改造后,每年可減少進入主洗車間的矸石量10萬噸,小時原煤入洗量增加,縮短了開機時間,提高了洗選效率,實現主洗車間兩班生產,減少人員7-8人。
主洗系統矸石量減少,減輕了對旋流器、入料泵、篩板及原煤運輸皮帶及矸石運輸皮帶的磨損,延長了設備使用壽命,可減少部分材料費用消耗。
安居煤礦選煤廠重介淺槽排矸系統改造,是選煤行業新工藝、新方法更深層次的探索,也是適應目前煤炭市場和煤炭深加工發展的需要。在為安居煤礦創造更大的經濟效益的基礎上,還實現了節能減排,具有顯著的經濟效益和社會效益。同時,也是集團公司首家通過改造實現主洗車間兩班生產的選煤廠。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。