近日,陽城煤電3306工作面在設備檢修方面取得新突破,經多方調研論證實現千斤頂井下自主維修,大大提高了現場的工作效率,省時省力更省錢。
據了解,該礦3306工作面每臺液壓支架配備了10余個大小不同的千斤頂,因日常生產使用頻繁,導致千斤頂內部密封圈磨損,造成千斤頂漏液、竄液,影響生產和支護強度。以往面臨千斤頂損壞的情況時,由現場維修人員更換后升井外修。據現場維修人員介紹,更換、運輸環節至少需要2個多小時,而且上下井運輸工序復雜,現場更換運輸危險系數高,同時千斤頂外修一次就需要400-600余元。
該礦綜采二區針對這個情況,立足現場實際進行改革創新,與該礦綜采科協商,決定對千斤頂進行井下自主修復。經過多方調研論證,制定了維修方案。該工區制作了專用的維修工具,在井下對千斤頂進行拆卸分解后,更換密封圈,經過多次嘗試,克服現場不穩定的修復場所和復雜的拆裝工序,成功實現了液壓千斤頂井下自主維修。維修費用由幾百元降低到了幾十元,極大地降低了材料費。
據悉,液壓千斤頂在井下使用廣泛,除了該工區的液壓支架外,還用于巷道支護架、轉載機、綜掘機等各機電設備,該礦將不斷完善井下自主維修工藝,面向全礦進行推廣應用。
■陽城煤電 顏東勝
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