近日,陽城煤電積極踐行“過緊日子”的理念,通過鍋爐“低氧量”燃燒技術,有效降低廠用電和環保耗材費用,節省各類費用9萬元。
迎峰度夏期間,機組負荷率較高,不僅煙塵數據難以控制,廠用電率還居高不下。為解決這一難題,電廠技術人員決定打破常規,嘗試使用鍋爐“低氧量”燃燒技術。傳統的高溫燃燒技術需要大量的氧氣供應才能實現燃料的充分燃燒,而“低氧量”燃燒技術通過在燃燒過程中控制氧氣的供應量,實現燃料的低氧燃燒,可以大幅降低燃燒過程中的氮氧化物和顆粒物的排放,降低環保數據,從而減少環保耗材的投入,同時降低廠用電量。
為確保“低氧量”燃燒技術的應用不影響鍋爐的穩定運行,電廠技術人員通過深入研究鍋爐燃燒原理、煙塵折算公式及變化規律,采用分階段降低鍋爐氧量的方法,不斷進行摸索試驗和總結,最終將機組高負荷運行期間的鍋爐氧量控制在2%-2.5%之間,既保證了燃料的充分燃燒,又減少了氮氧化物和煙塵的排放。迎峰度夏期間,通過鍋爐“低氧量”燃燒技術的應用,降低鍋爐風機電流,節約用電量約10萬度,減少環保耗材開支約5萬元,累計節省9萬余元,節支降耗成果顯著。
陽城煤電將持續踐行過緊日子的理念,深入研究風煙、汽水系統和各主輔機設備的運行工況,深挖機組潛力,將節支降耗工作做實做細。
文丨郭宗魯 圖丨吳昊(陽城煤電)
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