為深入貫徹“從七個方面降成本和向十個方面要效益”工作舉措,近日,運河煤礦以降本增效為核心,創新搭建了電液控閥組維修平臺,對廢舊電液控閥組進行修復,實現降本新突破。
受井下工作環境影響,綜采工作面液壓支架的電液控液壓系統配件頻繁損壞,每年需花費大量資金進行外修,需要更換大量配件,不僅浪費時間,還要占用大量材料費用。為了改變這一被動局面,該礦綜機科聯合機電修理廠組建專業維修團隊,對廢舊電液控閥組進行修復。
在維修現場,維修人員嚴格按照規范流程操作,從閥組的拆解、清洗、閥芯更換到組裝和調試,每一個環節都一絲不茍。經過多次試驗,團隊終于掌握了維修技巧,成功修復閥組,實現了電液控系統設備從外修到內修的轉變。
為提高維修效率和質量,運河煤礦投資引進了超聲波清洗機、試驗臺等先進設備。這些設備的應用,顯著提高了閥組清洗和檢修的精度和速度。
據該礦綜機科科長高中虎介紹,每套電液控閥組的采購價為3.9萬余元,外部維修成本每套約2.7萬元,而內部維修成本平均每套可節約1.58萬余元,每年可修復48套,預計可實現創效75.84萬元。
下一步,運河煤礦將繼續秉持創新驅動、降本增效的理念,在電液控閥組維修領域不斷深入研究。同時,以點帶面,將這一成功經驗推廣到其他設備維修工作中,推動企業在降本增效的道路上不斷前進。
文丨胡燦賓 張曉財 圖丨商小路(運河煤礦)
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