自開展“過好緊日子 才有好日子”主題教育活動以來,海納科技持續抓好降本增效、節支降耗工作,從抓技術創新、抓修舊利廢、抓勞動組織、抓工藝優化升級等方面同步發力,做好降本增效“加減法”。
為滿足永磁滾筒生產和加載試驗需求,該公司電器事業部自行設計制作了加載試驗系統,可以完成外轉子永磁滾筒的型式試驗。“該系統采用低速滾筒電機作為負載裝置為試驗電機加載,負載電機所發的電能經過變頻器回饋到電網,節能效果明顯,相比較購買成品可節約費用30余萬元。”該事業部負責人秦凱凱介紹。此外為方便人員進入滾筒底部作業,事業部還自行利用廢料焊接組裝了焊接平臺和組裝平臺5套,節約資金5.8萬元。
據悉,在永磁滾筒生產工藝中有一項永磁滾筒定子浸漆絕緣處理工序,原廠設備儲漆容器容量大,每次加注約60萬元的絕緣漆才能滿足作業條件。為降低生產成本,該事業部對原廠設備進行改造,在原浸漆罐中放置容積較小的自制容器,加裝90°法蘭盤出口,重新鋪設進漆管道,在不破壞原廠設備、不影響浸漆絕緣處理效果的前提下,每次加注的絕緣漆費用降低至15萬元,節約資金45萬元。
在做好節支降耗“減法”的同時,該事業部不忘提質增效“加法”,狠抓勞動組織,打破常規班組編制,優化生產線布局,采用靈活機動的方式組織生產,變頻器制造能力由年初的24臺/月,提高到38.5臺/月,產能提升61%,為公司帶來了顯著的經濟效益。
文/圖丨姜鵬(海納科技)
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