主井改造后只配置一名崗位工巡檢
主井改造后只配置一名崗位工巡檢
翻車機改造后推車人員一鍵操作翻車機代替崗位工
安居煤礦在2014年全年積極響應集團公司關于“節支降耗、減人增效”的指導方針,立足自身實際,針對礦內設備、人員,高點定位、細處著手、積極開展了各項工作,取得了較好的效果。
主井煤流自主優化,增產不增崗 減人不減效
安居煤礦機電部門歷時兩個多月,在井下大皮帶機頭自主設計加工了一套振動篩分破碎系統。主井卸載站、主井提升機通過自主設計、修改硬件、軟件,提升系統能夠全自動運行。主井裝載站通過自主研究,修改程序,增加了定重保護、定時保護、防二次裝載等功能,優化了裝載步驟,提高了主井提升系統的提升能力。通過這些改造,主井煤流系統從原來的提升能力每天不到5300噸增加到每天6800噸。每天增加提升1500噸,提升能力全年增加54萬噸。主井提升機房、主井裝載站、卸載站共減少崗位機臺人員15人,每年節省人工費用150萬。
動篩車間綜合優化,機械選矸代替手選矸
自主修改動篩車間控制程序,實現不停機倒換振動篩。自制振動篩篩板,將振動篩的篩板孔徑增大至
通過這些改進,現在所有的手選矸人員全部減掉,節省了大量的人力物力,減員35人,每年節省人工成本350萬元,整套系統更加順暢,效率更高。
翻矸機“小投入、大回報”
翻矸機通過自行設計改造,可以實現一鍵自動翻車、一鍵自動抖動翻車(模仿人工控制)、遙控自動翻車、遙控點動翻車,功能齊全可靠,完全替代了人工翻車。所有軟件硬件自行設計,成本為5千元,完成了翻矸機的自動化改造工作,共節省4名司機,每年節省人工費用40萬。
全面推進自動化,科技創新“遍地開花”
主通風機通過優化上位機、下位機程序,實現了一鍵倒風機功能,并且風機出現故障時能自動切換工頻,保證井下的連續供風。主通風機每班僅配置1人巡檢,共節省5人,每年節省人工費用50萬。
壓風機房安設了一臺就地控制柜,通過和壓風機自身控制系統通訊實現自動控制。系統具備手動操作、半自動一鍵操作及全自動聯動運行三種運行方式,達到了無人值守。
井下變電所高壓柜實現了4遙功能,高壓柜的信息通過井筒光纖傳輸至地面變電所,可以從地面進行井下配電設備的操作。井下采區變電所也實現4遙功能,所有信息通過井下環網傳輸到了地面變電所。井下制冷硐室通過增設完善的控制系統,具備自動控制功能,所有監控信息通過井下環網傳輸至調度室,可實現遠程監控。井下中央泵房具備遠控、自動控制功能。
地面冷卻泵站通過增設完善的控制系統,具備自動控制功能,所有監控信息通過環網傳輸至調度室,可實現遠程監控。生活污水處理站、礦井污水處理站通過增設完善的控制系統,具備自動控制功能。
通過先進技術和生產系統的全面升級,安居煤礦不僅實現了人力資源的高效挖潛,生產力的進一步解放,也實現了管理思想的提升,更徹底轉變了基層區隊多年來“增產靠增人”的傳統管理觀念。不再依賴“人海戰術”,而是積極尋求“一崗多責”和“一職多能”,落實“增產不增崗,減人不減效”政策,在確保安全生產的基礎上,合理進行人員與崗位、與設備的優化配置,促進了用工效率的不斷提高。截至目前,安居煤礦共合崗減員109人,每年節省人工成本1000余萬元。
(集團公司 周長國、安居煤礦 朱凱)
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