沒有不能改的 只有不敢想的
--記花園煤礦機電礦長李祥紅的改造創新
花園煤礦地質條件復雜、煤炭賦存較差、產量不高、資源不多,煤礦工作開展困難,同時由于近幾年煤炭行情的不斷下滑,無異于雪上加霜。花園煤礦針對當前煤炭行情以及礦生產實際,開源節流,挖潛增效,采取多項應對措施較好的完成了集團公司下達的各項任務。該礦機電礦長李祥紅深入現場,通過對出現問題的分析,打破傳統,不斷創新,優化系統,改良設備,在花園煤礦掀起了創新改造的熱潮。花園煤礦2013年共申報有價值的項目47項, 2014年,由李祥紅設計并組織改造的項目70余項,切頂推移裝置、底皮帶運矸系統等大部分項目已完成投入使用,并取得良好效果。
結合現場搞改造 省時省力出效率
設計、加工制作炮采工作面切頂推移裝置(含立柱、底座、柱帽、推移千斤頂、液控安全閥等部件),實現了炮采工作面采煤作業過程中迅速推移SGZ630型工作面刮板輸送機,在二采區工作面投用,實現升立柱支護頂板,降立柱順利推溜前移等工序,為炮采工藝的順利實施提供可靠的保障。通過合理改造,將閑置的破碎機再利用,既解決了大塊煤多的生產問題,同時也解放了2名職工,減少了勞動強度,降低了工資成本投入。
原上倉系統為刮板輸送機,故障率高,維修量大,而且噪聲較大。而且刮板機已經使用到年限,已經磨透,再購一臺刮板機需要投入12萬元。通過現場考察,利用皮帶替換刮板,減少設備的耗能量的同時減少了維修量,減少了噪聲。矸石倉運矸系統經優化設計后,機選矸石直接用閑置的塊煤皮帶拉入塊煤倉,再由翻斗車直接上矸石山傾倒,只需要每天接矸石一次,節省了大量的人力物力,提高了勞動效率。
花園煤礦實施工作面固體充填項目后,改變系統的兩條皮帶進行搭接的皮帶運輸方式,對現有一采區皮帶機升級擴容改造,拆除了第二部皮帶,延伸了第一部皮帶,實現了一部皮帶機運輸,減少了一部皮帶機的投入;將現有的H架更換成經過改造的下運皮帶H架,實現了上皮帶運輸煤,底皮帶運輸矸石,減少了一部吊掛皮帶的投入。通過改造,減少了一部吊掛皮帶的投入,節約資金260萬元;減少了一部延伸皮帶,節約資金100萬元;減少了一部皮帶機的崗位人員投入,節約人工成本50萬元。
針對問題多創新 節支降耗降成本
綜采工作面前部運輸機原設計是160KW電機,經過現場考察以及對生產情況的統計,利用90KW電機替換160KW,也完全能滿足工作面上的工作需求;通過將井下多部皮帶機75KW電機改30KW電機;根據井下生產條件大幅投入電動滾筒皮帶;洗煤廠中煤皮帶30KW電動機更換成22KW電動機,改變了大馬拉小車的浪費情況。將西翼原來有兩部皮帶整合成一部,在保證井下生產運輸的基礎上,也節約了2到3名崗位工;副井下井口操車硐室內單獨開關和控制電源比較分散、直接影響副井提升,制約提升任務,對電源、開關進行優化改良勢在必行。用一臺礦用一般型電控柜代替現有開關,對井口設備集中控制,保證了提升系統的安全運行;設計改造實現卸載站無人值守的自動化控制,大大提高了卸載站無人值守的靈敏可靠性,安全性,每年節省人力成本達24萬元。利用兩個KXH-127的聲光信號器,分別放到人行車車尾及電瓶車上,利用電瓶車110V的直流電源,做成通信設備,既節省了礦購置快速連接盒的資金投入,也大大提高了人行車的行車安全系數;設計任意轉角式帶式輸送機,在原皮帶機的基礎上在巷道拐彎處增加轉角裝置,達到運輸的連續性;設計、制作皮帶機斷帶保護,安設在皮帶機縱梁管架上,每100-200m安設一組斷帶保護,可最大程度地減少斷帶造成的損失。按區域集中生產,一條皮帶幾處使用,集中出煤,定時出矸,大大減少皮帶運輸時間,實現“一車多人坐,一路多車跑”的集中運輸方法。
深化管理機修廠 高效用好“針線筐”
對于設備的加工制作和維修,機電礦長李祥紅一直秉承的理念就是:能檢修的不報廢,能自修的不外送,能自己設計的不請廠家。為此,加大了對機修廠自主設計制作、維修人員的技能培訓,并取得了顯著的效果。真正把機修廠當成企業的“針線筐”。配一定的設備工具,擴展加工、制作、維修范圍。近兩年,該礦新上加工制作項目二十余項,除電機定子繞組燒壞不能自修外,其它設備都進行了自修。自制加工P60B型耙裝機臺車底座和溜槽;自制加工皮帶機縱梁管,年可節約資金11.1萬元;加工制作烘干機葉輪;利用舊皮帶加工皮帶托盤代替木托盤,自主加工鋼筋梯子、柱鞋;加工制作皮帶機H架,比采購H架每件便宜110元,但耐用度卻大幅提升;自主維修低絕緣值電動機,年可節約外修費用約4萬元;自主加工皮帶機機尾、儲帶倉、卸載架等部件,節約大量采購資金。對升井的舊料按類存放,做到按需所取、按質所用,讓廢料場真正無可用材料。
重啟改良洗煤廠 提量增產創效益
通過科學管理,合理配置,在人數少的情況下啟動洗煤廠,并短時間內取得經濟效益。在運行過程中,他頂靠在洗煤廠,組織人員對洗煤設備以及洗煤工藝進行不斷優化改造,小改小革達40余項。李祥紅對洗煤廠不斷精簡人員,達到了“精簡精干”的用人目標,洗煤廠實際在冊職工48人(含管理人員),相比同類型的洗煤廠減少用工近30人,每年節約工資投入近200萬元。由于不斷優化系統,改良設備,2014年花園煤礦洗煤廠介耗平均為
與此同時,李祥紅注重培養機電隊伍的精干高效。提高隊伍準入條件,保證人員穩定,優先對專業對口學生進行考察,征求基層管理人員意見,將真正能勝任本職工作的人員選拔進入機電隊伍,加強培訓,分級篩選,將有工作熱情的人培養成精兵,將有責任心的人培養成骨干,從而達到隊伍少而精的目的。
(濟礦機關 周長國、花園煤礦徐來棟、柏鷗 )
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