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    聚焦“智能、綠色、高效”,義橋煤礦筑牢高質量發展根基

    發布日期:2023-10-17

    今年以來,義橋煤礦圍繞礦井高質量發展目標,以“智能、綠色、高效”為引領,突出“謀篇布局、優化系統、技術創新”三個管理重點,堅持創新創效提效率、謀長遠,用實實在在的工作舉措,不斷筑牢礦井高質量發展根基。

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    謀篇布局,在攻堅克難中穩接續

    “為增加礦井可采資源,緩解長遠接續緊張不利局面,最大限度地延長礦井服務年限,我們堅持把生產設計優化放在第一要務,根據礦井整體生產布局,及時調整采區設計,優化生產接續方案,科學編制作業計劃,合理調配施工隊伍,一心一意謀發展,保證生產接續科學穩定。”義橋煤礦總工程師左常清說。

    礦井原采區劃分中,采區南部剩余兩塊零星資源未開采,其資源分屬二、六采區,回采該資源需采用兩套獨立系統,且生產系統較為復雜。為實現兩塊資源高效開采,降低開采風險和開采成本,該礦對整體采區進行了重新劃分,將六采區南部資源劃歸為二采區,避免了潛在系統隱患,為礦井南部剩余資源開采奠定了基礎條件,提供了技術保障。為抓好二采區資源順利開采,該礦對二采區設計進行變更,重新布置2303、2305兩個采煤工作面進行雙翼回采,同時回收部分區域保護煤柱,預計可回收煤炭資源150萬噸,礦井服務年限可延長兩年。

    三采區3309工作面準備期間,該礦打破“順槽不能調向拐彎”的傳統觀念,破除思維定式,在保證安全生產前提下,創新優化3309軌道順槽設計,因地制宜根據斷層探測情況,在“拐彎調向”上下足功夫,順槽前后調向拐彎11次,最大限度地減少工作面丟煤,實現從地質復雜區域中“摳”出近27萬噸煤,真正做到了煤炭資源“應采盡采”“顆粒歸倉”,進一步延長了礦井服務年限。

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    優化系統,在苦練內功中提效率

    為提高智能、綠色、高效開采水平,義橋煤礦結合生產實際,建立完善“矸石不升井+連采連充”生產系統,實現礦井綠色開采。該礦通過深入調研和對標學習,確立了“TDS智能干選+連采連充”項目建設方案,并實施了地面充填系統、井下TDS智能干選系統、井下連采連充系統建設工程,2022年11月干選和充填系統聯合試運轉,標志著該礦形成了“矸石不升井+連采連充”綠色開采生產布局。新系統的投入使用,一方面降低了原煤含矸率,提高了主井有效提升量;另一方面每年可置換井下優質原煤8萬噸, 同時可解放壓煤資源約120萬噸。

    “如何提高井下物資設備維修和周轉能力,我們進行了有益地探索和實踐。”義橋煤礦副總經理郭金星介紹,我們在井下施工了多個設備庫,實現井下備用物資集中存放和設備井下維修。去年以來,通過精心謀劃,礦井逐步建成了-335m設備庫、3301工作面設備庫、3309工作面設備庫,實現井下備用設備維修、物資集中存放管理的新提升。-335m設備庫可滿足多臺待修設備不升井維修需要,設備庫的建立,加快了井下備用物資周轉和調劑使用,緩解了副井提升壓力。

    單軌吊機車自動化、信息化、智能化組網運輸,已成為井下運輸的主要方式和手段,為了構建全方位、立體式、全時段的運輸模式,義橋煤礦淘汰使用小絞車,逐步取消地軌運輸系統,全面建成了覆蓋各采區、各采掘工作面和主要巷道硐室的單軌吊運輸系統,實現東、西翼單軌吊運輸系統全面組網。同時,完成了單軌吊系統智能化改造,實施單軌吊運輸地面控制。“單軌吊組網運輸系統的全面推廣應用,促進4個采掘區隊減少井上下物料運輸30余人,既高效實現井下物資跨區域快速調配,又通過氣動式單軌吊打通了井下物料運輸最后‘50米’,為工作面短距離運輸提供便利,極大降低了職工勞動強度,提高了生產效率。”該礦生產調度指揮中心主任榮維濤說。

    “井下污水處理和實施循環使用,是減少設備運轉、節約成本和提高生產效率的有效手段和方式。”近年來,義橋煤礦瞄準技術前沿,組織安裝投用井上下污水處理設備,建成使用井下污水處理系統,經過處理后的清水入倉,不僅降低了礦井水排放造成的污染,同時大大減少了清倉工作量,實現地下水循環利用。該礦運轉工區區長顧巡巡介紹,經處理后的清水可直接作為井下生產用水,余量水提升后不僅可供地面生產生活使用,還保護了地表水的自然平衡,每年為企業節約外排水費用60余萬元,促進了礦區可持續發展。

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    抓實創新,在集智創效中謀發展

    “生產效率的大幅提升,既離不開設備的升級改造,也離不開技術的優化和合理的生產組織方式。”義橋煤礦以“一次成巷”掘進提效活動為抓手,以綜掘設備、皮帶運輸等設備升級為保障,逐步取消炮掘工藝,更換大功率綜掘機和采煤機,并大力開展提質提效管理考核,既保障了礦井采掘接續穩定,同時也減少了掘進效率不高,生產頭面較多的問題,不斷實現礦井集約化生產。

    針對3309軌道順槽大坡度掘進和回采的難題,該礦成立技術課題攻關小組,組織技術人員通過創造性使用“大坡度掘進機輔助推移裝置+四項優化”措施,全力克服了過斷層、大坡度上山托頂煤綜掘施工的難題,實現了工作面安全高效掘進,掘進工效同比提高20%以上,為3309工作面正常接續打下了堅實基礎。同時,為進一步升級礦井采掘工藝,該礦不斷投用一批“高、精、尖”新設備,如360大功率綜掘機、掘錨一體機等,為工作面高效掘進提供了設備保障。

    “充填技術和施工方案的優化,不僅增加了可采資源,減少了工作面頻繁搬家,還有力增強了現場安全生產保障能力。”義橋煤礦生產科負責人劉尊剛介紹,今年以來,隨著連采連充工藝的不斷實踐,C5301工作面支巷長度短,搬家次數多成為制約連采連充效率提升的一個重要因素。該礦通過因地制宜,優化C5301工作面里段支巷布置設計,支巷布置長度由70米優化為160米,極大減少了工作面搬家次數,進一步提升了連采連充集中生產的管理水平。

    “穩中求進謀發展,夯實基礎創一流。站在新的起點上,圍繞聚焦‘智能、綠色、高效’管理的目標,義橋煤礦將始終樹牢‘穩中求進、進中求精’工作主基調,保持奮發有為、攻堅克難的斗志,廣開源、精設計、深挖潛,在推動企業高質量發展的征程上書寫新的篇章。”義橋煤礦黨委書記、礦長毛慶福表示。

    文丨劉奉偉 郭峰  圖丨劉奉偉(義橋煤礦)

     

     


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