進入四季度,運河煤礦機電修理廠緊緊圍繞過“好緊日子 才有好日子”的維修理念,以提升效益為中心激發降本增效新動能,對標挖潛,不斷探索創效新路徑,在堅持開源節流、降本增效上取得較好成效,把好降本增效源頭關,助力雙提升工作再上新臺階。
為進一步做好提質提效,該廠不斷完善機制管理,以強化現場標準管理作為重要抓手,不斷轉變思維方式,強化精益化管理意識,結合本廠實際,把責任落實到班組,細化到每個人,每個崗位,形成責任落實到位,流程標準化到位,監督管理到位的精益化管理模式,對車間內的關鍵設備,維修過程中的關鍵環節進行梳理,針對薄弱環節、重點區域進行專項監督和檢查。通過繪制現場作業流程圖對作業人員的現場標準化作業進行指導,明確崗點作業標準、作業風險、崗位應執行的具體操作程序,讓職工更清楚的了解并熟知遵守什么規范,執行什么程序,細化標準,使員工了解本崗位的危害和預防措施、需要的準備工作和工作步驟、達到的具體標準等。
針對上井的物料進行定點放置,對可重復利用的物料進行精準分類,由使用單位進行“認領”形成廢舊物料再利用的閉環管理,實行了能用的物料及時投入到下一個環節的使用,鉗工車間根據井下需求,對上井的H架、過橋等可重復利用的進行維修和再加工,最大限度恢復其利用價值,讓廢舊的加工件經過焊接、修復重新“上崗”;在節支降耗活動中,電修班的維修人員對更換下來的接觸器、繼電器等設備配件進行拆解,逐一進行檢查,本著節約的原則,對于能更換的小配件的就不整體更換,能夠組裝的就再次進行組裝,經過維修人員的巧手,一個個維修好的備件重新“上崗”正常投入使用;鉗工班的維修人員通過對800的H 架進行改造和增高后,從而避免的皮帶磨底現象的發生,方便了清底煤,提高了生產效率,同時減少了資金的再投入。對回收的柱鞋,檢查鏈條有斷裂、開焊的進行重新焊接,恢復完好,重新投入使用;裝卸班的維修人員上井回收的高壓膠管根據不同型號進行分類擺放,方便其他工區使用時能更加便捷取用。讓廢舊物資從“回收”到再“利用”,有效降低了成本,提高了經濟效益,同時為井下現場提供了材料供應。
為進一步助力降本增效,該廠秉承“能自修的不外修、能加工的不購置、能復用的不報廢、能修復的不換新”的原則,建立材料費用使用預警機制,重新完善修舊利廢管理辦法,從源頭對成本進行管理,切實把“節約一分錢,利潤增一分”的成本理念厚植于干部職工心中;健全材料使用全流程管控、輪流廢舊材料區“淘寶”制,每個班組定期去廢舊物料存放區進行“淘寶”提高物資利用率,充分調動全廠職工的積極性,把“降”字堅持到底,通過自主維修,使“廢舊材料”獲得“二次生命”。僅12月份,該廠機修班維修人員實施自主維修,復用項目12 個,節約費用5萬余元。大型設備自主維修一臺采煤機,節約費用52.27萬元。
下一步,運河煤礦機電修理廠將繼續從點滴做起,從細節著手,持續開展降本增效活動,以“創新創效促發展,節支降耗做貢獻”的實際行動,將節能降耗工作落到實處,為企業實現持續、穩定、健康發展貢獻維修力量。
文/圖丨馬翠(運河煤礦)
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